小改造——车间喷雾除尘装置
在国家大力推进环保与安全生产标准化的大背景下,煤矿附属选煤厂主洗车间积极响应政策,全面开展各类除尘工作。车间不仅安装了除尘器,还在各输送带机头机尾转载点安装了除尘喷雾装置。然而,初期的喷雾除尘装置存在严重缺陷,水中杂质极易堵塞喷嘴,导致喷头无法正常工作,且喷雾形不成雾气,根本无法达到除尘目的,不仅影响车间环境,还对职工健康和企业合规运营构成挑战。
面对这些问题,主洗车间的技术人员联合现场作业工人,组成创新技改技术团队,展开多方面技术研究和改造。他们经过反复的论证,并在网上查询了大量的技术资料,在力求最简单最方便最快捷的理念推动下,思考是不是在进水端加装前置过滤器,有效过滤水中杂质,从根源上解决了喷头堵塞难题;同时对喷头进行技改,优化喷头结构和材质,增强雾化效果,避免了皮带淋水打滑现象,确保了喷雾除尘装置的高效运行。在这一思路引导下,立即行动,购置了相关配件,并进行反复的试验和改进,最终达到了比较理想的效果。
二、改造实施后
1、杂质过滤成效显著:进水端加装过滤器后,水中杂质被有效拦截,喷嘴堵塞问题得到彻底解决,喷雾除尘装置得以稳定运行。
2、雾化效果大幅提升:经过技改的喷头,雾化效果明显增强,不仅有效抑制了粉尘飞扬,还避免了产品带水和皮带打滑等问题,保障了生产的顺利进行。
1、杂质过滤创新:在进水端创新性地加装过滤器,通过物理过滤方式去除水中杂质,保障喷头的正常工作,这一举措简单有效,成本低廉。
2、喷头技术革新:对喷头进行技术改造,通过优化喷头的设计和制造工艺,增强了雾化效果,使喷雾更加细密均匀,提高了除尘效率。
四、效益分析
1、降低劳动成本:技改前,每月需安排 2 人疏通喷嘴 3 次,每次费用 200 元,一年劳动成本高达 14400 元。技改后,这一额外工作量消失,有效节约了人力成本。
2、减少材料损耗:技改前,喷头因堵塞易锈蚀损坏,增加了材料成本。技改后,安装过滤器仅花费 240 元(40×6),大幅降低了喷头损耗,节约了材料费用。
3、盘活除尘系统:技改前,投资建设的除尘喷雾系统因无法正常工作,造成约 5 万元的成本浪费。技改后,系统可正常运行,实现了资源的有效利用。
4、环保合规:加装过滤器避免喷嘴堵塞,保证除尘作业正常运行,符合国家环保政策要求,为企业树立了良好的环保形象。
5、保障职工健康:增强雾化效果后,有效减少了粉尘职业危害,降低了职工患尘肺病等职业病的风险,切实保障了员工的身体健康。
6、助力标准化建设:完善后的除尘喷雾系统运行良好,确保洗煤厂标准化建设达标合格,为企业的可持续发展提供了有力支持。
综上所述,车间喷雾除尘装置改造项目通过创新的方法,以较低的成本解决了实际生产中的难题,实现了经济效益和社会效益的双赢,为煤矿附属选煤厂的绿色、安全、高效发展奠定了坚实基础。
五、现场实物展示
技改前:
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大气治理
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只看楼主 我来说两句 抢板凳车间喷雾除尘技术的介绍,供大家学习和参考
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