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桩基护筒打到一半卡死?这套‘全跟进’绝活让烂泥层变通途!

发布于:2025-08-11 10:36:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

一、引言

在流沙层、溶洞区打桩基, 普通护筒刚下去就被挤变形,钻机扭断轴、孔壁塌方的事故比比皆是 !某跨江大桥因护筒跟进失效,导致整根桩报废,损失超300万。全跟进护筒技术—— 让护筒像穿山甲外壳一样全程紧贴孔壁 ,正是解决这类难题的"终极大杀器"。本文结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020),手把手拆解从下筒到灌注的全流程狠招, 加粗部分全是拿惨痛教训换来的保命法则,错一步满盘皆输!

二、全跟进护筒的三大核心优势

1. 绝对防塌孔

  • 护筒全程隔绝流沙、淤泥层

    相比传统护筒仅保护孔口3m范围,孔壁坍塌风险降低90%以上。  
  • 实测对比

    某项目在15m厚流沙层中,普通护筒成孔率仅60%,而全跟进护筒实现100%成孔!  

2. 零漏浆保障

  • 护筒与地层间形成密闭空间

    即使遇到地下河或溶洞,泥浆也不会突然流失。  
  • 关键数据

    在渗透系数>10?3cm/s的地层中,全跟进护筒可将漏浆量控制在 0.5m3/h以内  

3. 精准定位桩位

  • 护筒自带导向功能

    配合全站仪实时纠偏,桩位偏差可控制在 ±2cm内 (规范允许±5cm)。  

三、施工前的生死准备

1. 护筒选型四要素

  • 材质

    必须用 Q355B级钢板 (屈服强度≥355MPa),壁厚≥14mm(流沙层需18mm);  
  • 连接方式

    双面坡口焊+加劲环 ,焊缝等级不低于二级,严禁使用螺栓连接!  
  • 刃脚设计

    底部焊接 30°倾角合金钢刃脚 (硬度HRC50以上),轻松切入卵石层;  
  • 内径控制

    比设计桩径大15cm(如桩径1.5m则护筒内径1.65m),预留钻头摆动空间。  

2. 钻机改装要点

  • 旋挖钻机需加装护筒驱动器

    扭矩≥200kN·m(如山河智能SWDM550);  
  • 冲击钻配套液压振动锤

    激振力≥400kN(建议选APE 400型),确保护筒能穿透密实砂层。  

四、六步绝杀技——全跟进护筒施工流程

1. 精准定位与初沉

  • 全站仪放样后

    在护筒顶部焊接"十字"定位架, 中心偏差≤1cm  
  • 初沉3m时

    用0.5kg铅垂线检查垂直度, 倾斜率>0.5%立即纠偏  

2. 振动+旋转复合下沉

  • 流沙层

    开启振动锤高频模式(频率25Hz),同时钻机反转护筒(转速5r/min);  
  • 卵石层

    切换冲击模式(锤重6t,落距1.2m),每冲击10次旋转护筒15°防止卡死。  

3. 实时监测与纠偏

  • 每下沉2m

    用测斜仪检测垂直度, 偏差超限时采用液压千斤顶顶推纠偏  
  • 遭遇孤石

    立即停振,改用牙轮钻头破碎后再继续下沉。  

4. 护筒连接生死线

  • 焊接前预热

    用氧炔焰加热焊口至120℃(Q355B钢材需防氢脆);  
  • 焊接工艺

    CO?气体保护焊, 层间温度控制在80~150℃ ,焊后UT探伤100%检测。  

5. 钻进取渣技巧

  • 钻头选型

    砂层用 捞砂斗 ,岩层换 牙轮钻头 ,严禁在护筒内使用螺旋钻头!  
  • 进尺控制

    每钻深0.5m提钻检查,防止钻头磨损刮伤护筒内壁。  

6. 灌注后护筒回收

  • 混凝土初凝强度达5MPa时

    (约灌注后12小时),启动振动锤边振边拔;  
  • 遇卡死情况

    注入 减摩剂(膨润土浆+柴油混合物) ,严禁暴力提拔!  

五、三大致命雷区

  1. 护筒焊接冷裂纹

    某项目因未预热直接焊接,48小时后焊缝断裂导致护筒坠落;  
  2. 钻头选型错误

    使用螺旋钻头在护筒内钻进,导致筒壁被刮出深槽,最终漏浆塌孔;  
  3. 提拔时机不当

    混凝土未达初凝强度就拔护筒,造成桩身缩颈,超声波检测定为Ⅳ类桩!     

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只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

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