高炉煤气精脱硫在兴宝钢铁的应用实践
高炉煤气精脱硫的工艺流程是:高炉煤气经布袋除尘后,使煤气中的粉尘含量降至5mg/m3以下,煤气压力在150Kpa左右,温度在140℃左右,进入水解塔,把气体中的羟基硫、二硫化碳转换成硫化氢:COS+H2OH2S+CO2 CS2+2H2O2H2S+CO2)然后煤气经过TRT作功发电后煤气压力降至25Kpa左右,温度降至80℃左右,进入湿法脱硫煤气换热器,煤气温度降至40℃左右,进入湿法脱硫塔,煤气由脱硫塔底部进入与至上而下的碳酸钠脱硫液逆流接触,煤气中的硫化氢被碳酸钠脱硫液吸收后脱除,进入固脱脱除微量的硫化氢后,得到洁净的煤气出系统,供后工段燃烧使用。吸收硫化氢后的碳酸钠脱硫液,一部分生成硫氢化钠和碳酸氢钠经富液泵打入再生槽,富液高速通过喷射器喷嘴时,其吸气室形成负压自动吸入空气,硫氢化钠在氧的作用下生成单质硫和氢氧化钠,单质硫形成硫泡沫悬浮在溶液上面,溢流进入熔硫系统,生成固体硫磺售卖。碳酸氢钠在氢氧化钠的作用下再生成碳酸钠和水进入贫液槽,由贫液泵打入脱硫塔循环使用,整个流程没有二次污染,安全环保。Na2CO3+H2S→NaHS+NaHCO3 NaHS+O2NaOH+SNaOH+NaHCO3→Na2CO3+H2O
使用效果:
高炉煤气精脱硫,从2020年投入运行以来,总体运行效果不错,在运行中水解转化率达到100%,经过湿法脱硫后,煤气中的硫化氢能脱除到零,煤气燃烧后产生的烟气测出的二氧化硫为零,不仅满足了超低排放指标,而且达到了超超低排放要求。
出现的问题和解决办法:
由于我们选择的高炉煤气精脱硫工艺在钢铁行业运行是头一家,没有借鉴的厂家,在实际生产中也遇到了这样那样的问题,比如说水解剂的运行周期偏短,一年就要更换一次水解剂,而化工行业一般更换水解剂都在两年以上,这是因为化工行业煤气净化的好,对于水解剂损坏的有毒物质少,且水解剂在运行时,煤气的运行温度是可控的,从催化剂的原始活性温度90℃左右,随着水解剂的使用时间变长,衰老程度,温度慢慢提高,减缓了水解剂的衰老时间,使水解剂得到了充分有效的保护,而我们高炉煤气中含有大量的氯离子,氯离子是造成水解剂中毒的最大毒物,而且我们的高炉煤气温度波动比较大,所以造成水解剂的使用寿命降低,水解剂的寿命长则半年,短则两个月,更换一次至少需要8天,而且费用巨大。为此,我们经过多方面的论证,开发了高炉煤气在线脱氯工艺,通过向煤气中喷入氢氧化钠溶液,脱除煤气中的氯离子,从而大大延长水解剂的使用寿命。高炉煤气脱氯之前,从煤气的冷凝液做出的氯离子有时达到5000mg/L,高炉煤气脱氯之后,煤气的冷凝液做出的氯离子降到29mg/L以下;煤气中的冷凝水的PH值由以前的1升至7,有效解决了高炉煤气中氯离子高的问题,既增加了水解剂的使用寿命,又有效的保护了煤气管道不受酸性气体的腐蚀,延长了煤气管道的使用寿命。湿法脱硫方面我们设计的初期检测煤气中的硫化物在600mg/m?左右,所以我们湿法脱硫设计是按进口硫600mg/m?设计的,而我们建成投运后,煤气中进口硫化物含量实际在100mg/m?左右,这样我们过湿法脱硫后硫化氢含量已降至零,不需要建设固脱就能满足脱硫效果,增大了我们的投资成本。
结论:
煤气精脱硫在化工行业已经运行几十年的时间,从发展到现在技术基本成熟完善,而在钢铁行业高炉煤气精脱硫运用上,还是颗冉冉升起的新星,在我们公司运行期间,也出现了这样那样的问题,经过我们的摸索和不懈努力,出现的问题得到了一一解决,给再建高炉煤气精脱硫的单位提供一些思路和经验,在后续的建设及运行中少走弯路,共同保护好祖国的每一片蓝天。
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脱硫消泡剂的作用原理脱硫消泡剂的作用原理为了搞清楚消泡剂在发泡介质中如何发挥作用,也为了更加合理、有效地使用消泡剂,我们就要熟悉它的作用机理及一般性质。 当发泡体系剧烈发泡时,加消泡剂后,泡沫立即消灭。实际上消泡剂的作用是抵消助泡物质的稳泡作用。泡沫本来是极不稳定的,如纯净的水在搅拌之下,也会形成泡沫,但是一旦停止搅拌,泡沫马上消除。如果在水中添加了助泡物质,由于助泡物的稳泡作用,才难以使泡沫破灭。所以即使是会起泡的纯净表面活性剂,因为没有助泡物,也不会形成稳定的泡沫。下面对消泡剂的消泡机理作介绍。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳高炉煤气脱硫技术探索。供大家学习和参考
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