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桥面铺装层施工:5种材料造假手法让你防不胜防!

发布于:2025-08-29 11:40:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

一、沥青混合料"调包计"——骨料级配的偷梁换柱

骨料级配造假是沥青路面早期损坏的元凶 。根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)要求,AC-13型沥青混合料的4.75mm筛孔通过率应为38%-53%,但调查发现近40%的供应商故意将细集料比例提高到60%以上。这种"富配合比"看似提高密实度,实则导致沥青膜厚度不足,抗车辙能力下降50%以上。 典型案例 :某城市主干道通车仅三个月就出现大面积车辙,钻芯取样发现4.75mm通过率竟达68%,远超允许上限。

识别骨料造假的"三看三测"法 :看堆料场不同粒径骨料是否分仓存放;看拌合楼冷料仓比例是否与配合比一致;看混合料外观是否出现明显离析;测筛分级配、测砂当量、测棱角性。 关键控制点 :必须对每批次进场骨料进行水洗法筛分,重点监控2.36-9.5mm关键粒径的通过率。某跨江大桥项目通过增加红外光谱仪检测矿物成分,成功发现两起玄武岩被替换为石灰岩的造假事件。

拌合过程的温度作弊同样普遍。规范要求SBS改性沥青加热温度165-175℃,但部分拌合站为节省燃料,实际温度仅150℃左右。 必须执行"双温双控" :在沥青罐和拌缸出口同时安装经计量认证的温度传感器,温差超过5℃立即停机检修。 惨痛教训 :某高速公路因沥青温度不足导致粘结力下降,雨后出现总面积达2000㎡的网裂,返工费用超300万元。

二、改性沥青"稀释门"——改性剂含量的瞒天过海

SBS改性剂偷减是行业公开的秘密 。设计要求4%的改性剂掺量,实际往往只有2%-3%。更恶劣的是,部分供应商在检测样品中足量添加,大批供货时却暗中减少。 突破性检测方法 :采用荧光显微镜观察聚合物分布状态,真改性沥青应呈现连续网状结构;或通过动态剪切流变试验(DSR)检测车辙因子,合格品RTFOT后G*/sinδ应≥2.2kPa。

现场快速鉴别的"四步法" :拉丝试验(合格品可拉至10cm不断);弹性恢复试验(25℃下回弹率≥75%);刀刮试验(表面应有橡胶质感);气味辨别(正宗SBS改性沥青有特殊芳香味)。 重要发现 :某特大桥项目通过增加改性剂核磁共振检测,发现三家供应商提供的"改性沥青"实际是掺入废轮胎胶粉的假冒产品,性能指标相差30%以上。

存储运输环节的降解问题常被忽视。规范要求改性沥青储存温度150-160℃,储存时间不超过24小时。但实际操作中,常有罐车在运输途中关闭加热系统,导致改性剂网络结构破坏。 必须做到 :运输车辆配备双路温控系统,到场的沥青必须重新检测软化点(≥60℃)和延度(5℃≥30cm)。某机场跑道因使用经长途运输后性能劣化的改性沥青,飞机起降三个月后即出现严重推挤变形。

三、钢筋网"瘦身术"——规格尺寸的暗度陈仓

钢筋直径缩水是桥面铺装层最危险的造假 。设计要求的φ10mm钢筋网,实测经常只有φ9-9.5mm,截面积减少10%-19%。 精确检测方法 :使用数显卡尺测量不少于三点直径,同时称重比对(φ10mmHRB400钢筋理论重量0.617kg/m)。某城市立交桥就因钢筋直径不足,在重载车辆碾压下发生整体性断裂,造成长达半年的交通管制。

网格尺寸扩大的隐蔽手法 。设计间距10cm×10cm的钢筋网,实际可能做到12cm×12cm,单位面积配筋量减少30%。 创新检测工具 :采用激光测距仪快速扫描网格尺寸,配合图像识别软件自动统计合格率。 关键工序 :必须在混凝土浇筑前进行全覆盖测量,不合格处必须加焊补强钢筋。数据显示:规范配筋的桥面铺装层,疲劳寿命是偷工减料产品的3-5倍。

焊接质量的偷工减料更为普遍。规范要求每个交叉点都必须焊接,抗拉强度不低于540MPa。但现场常见跳焊、虚焊现象,有些甚至用铁丝绑扎代替焊接。 必须采用"三检制" :工人自检、班组互检、监理抽检,使用专用扭力扳手进行抗拔测试(拉力≥5kN)。某跨海大桥引入X射线探伤检测焊接质量,发现23%的焊点存在未熔合缺陷,及时避免了重大质量事故。

四、防水层"障眼法"——材料性能的鱼目混珠

防水涂料兑水是最常见的造假手段 。规范要求固体含量≥65%的聚合物改性沥青防水涂料,部分施工队竟掺入30%以上的水稀释。 现场识别技巧 :用测厚仪检测湿膜厚度(应≥1.2mm),用固含量测试仪快速检测(200℃烘烤20分钟)。 惊人内幕 :某高铁桥梁防水层验收时发现,三个批次的材料固含量分别为68%、42%、51%,同一工程出现如此大波动,暴露了供应商的恶意造假。

胎基布克重不足的隐蔽造假 。设计要求的聚酯胎基布(≥200g/㎡)常被替换为180g/㎡甚至更低的劣质产品。 专业检测方法 :裁取10cm×10cm样品用分析天平称重,同时进行拉力测试(纵向≥500N/5cm)。 血泪教训 :某山区桥梁因使用劣质胎基布,冬季收缩开裂后引发桥面铺装层贯穿性裂缝,维修费用高达桥面造价的15%。

施工厚度的偷减影响最为直接。设计要求2mm厚的防水层,实际施工往往只有1-1.5mm。 必须采用"四区控制法" :将桥面划分为若干检测区,每区随机取芯3处,用读数显微镜测量厚度。某特大斜拉桥项目引入智能喷涂机器人,通过GPS定位和流量控制,将防水层厚度偏差控制在±0.2mm以内,远超人工施工的±0.5mm水平。

五、混凝土"添加剂"——配合比的偷工减料

减水剂超掺是最难察觉的造假 。规范推荐掺量1%-2%,但部分搅拌站为提高流动性,私自加大到3%-4%,导致混凝土后期强度倒缩。 快速检测法 :测定初始坍落度与1小时坍落度损失,正常情况损失值应≤30mm。某跨江大桥墩身检测发现,28天强度合格但90天强度反降15%,追溯发现是减水剂过量引发的水化反应异常。

粉煤灰掺量超标引发耐久性问题 。设计要求Ⅱ级粉煤灰掺量≤20%,实际施工中常达到30%-40%。 精准检测手段 :采用X射线荧光光谱仪(XRF)分析CaO/SiO?比值,或通过烧失量试验(合格品≤8%)。 典型案例 :某盐冻地区桥梁因粉煤灰掺量过大,抗冻等级仅达F150,远低于设计要求的F300,一个冬季后就出现大面积剥落。

水泥用量不足是强度不足的主因 。配合比要求380kg/m3的水泥,实际可能只有350kg/m3。 必须执行"三对比" :核对搅拌站电脑数据、运输小票数据、现场取样检测数据。 创新做法 :某重点工程在搅拌车卸料口安装水泥含量在线监测仪,通过γ射线实时检测水泥占比,将计量误差控制在±1%以内,远优于传统的±3%控制水平。

  • c0103
    c0103 沙发

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-09-01 09:20:01

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这个家伙什么也没有留下。。。

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